包钢:给钢渣处理“开良方” 让绿色高效“结硕果”
走进包钢冶金渣公司钢渣作业二部的作业现场,装载机将预处理后的钢渣平稳转运至热闷池内,昔日生产中弥漫的蓝色烟雾已销声匿迹,现场作业井然有序。由钢渣作业二部部长吴丽刚带领一线团队主创的钢渣热闷工艺先进操作法,不仅让蓝烟匿迹,更是系统性破解了多项钢渣处理中长期存在的痛点,为钢渣资源化利用探索出一条新路径。
在传统工艺中,钢渣处理一直是行业公认的高危作业环节。由吴丽刚带队主创的《钢渣热闷预处理工艺及热闷过程操作法》,以全流程标准化作业从源头上规避了传统工艺的各类风险。钢渣入池前的前置预处理环节,将渣罐吊运至指定区域后,挖掘机先行破壳,打破钢渣在罐内冷却形成的坚硬外壳。天车倒渣时严格控制速度和角度,最大程度减少喷溅。倒渣完毕立即进行两次打水冷却,使钢渣温度降至600至800摄氏度,颜色转变为暗红色至黑色之间。装载机将预处理后的钢渣转运至热闷池时,已形成稳定的凉渣缓冲层。
热闷环节的控制精度是这套操作法的核心。倒渣结束后,操作人员利用池边水炮大水量打水不少于10分钟,直至蓝烟明显减少、伴随蒸汽产生时结束。热闷盖与供水管道连接后,水量控制与阀门开度精准适配,热闷时间大幅缩短至2至3小时,陈化时间1至2小时,仅为原工艺的三分之一。热闷结束开盖后,挖掘机对钢渣进行彻底翻拌,视情况适量补水,确保钢渣充分消解粉化。这一套组合拳打下来,让曾经令操作人员头疼的蓝烟、板结等问题彻底被“降服”。
实打实的监测数据,印证着工艺升级带来的环保与安全双重跃升。现场颗粒物检测显示,工艺改善后装载机铲渣作业时,PM10浓度较此前降低约12%,PM2.5浓度降幅超45%,热闷过程蓝烟产生量大幅降低,已基本接近厂房无作业状态下的环境背景值。更关键的是,依托预处理阶段形成的凉渣缓冲层,配合物理屏障设计,有效控制了热闷池内可燃气体的积聚浓度,彻底消除了作业风险,记者采访现场操作人员都说,现在干活心里踏实多了。
与此同时,产品质量与生产效率实现双重飞跃。曾经令生产人员头疼的红渣、水坑问题被彻底杜绝,钢渣板结现象得到根治。钢渣粉化率稳步提升至近98%的行业领先水平,不仅让钢渣中的有价资源得到更充分的回收利用,更实现了尾渣产品品质的稳定可控。热闷池周转效率大幅提升,也打通了全流程生产堵点,现场作业秩序顺畅高效,为后续破碎筛分、资源综合利用全链条提效奠定了坚实基础。
如今,这项源于一线、扎根实践的先进操作法,已在冶金渣公司实现全面推广应用。它不仅系统性攻克了钢渣处理存续多年的技术顽疾,更创造了显著的环境效益、安全效益与经济效益。吴丽刚和他的一线团队,以扎根现场的创新实践,诠释了“安全、高效、环保”的工艺革新内核,也为固废资源绿色低碳处理提供了新的解决方案,推动包钢股份钢渣处理工作迈入更安全、更绿色、更高效的新常态。
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