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包钢股份轨梁厂从“硬磨”到“轻推” 小轮“滚”出大效益

2026-01-05 15:04:00  来源:
  走进包钢股份轨梁厂2号线生产现场,热浪扑面而来,通红的钢轨在轧机间穿梭,机械声沉稳有力。在CCS轧机区域,一支支重型钢轨在对中推床进行精准定位后,平稳进入下一道生产工序。以前,这里还是全厂公认的“头疼区”,因对中推床床板磨损,钢轨表面刮伤缺陷频发,设备停机维修也屡见不鲜,不仅严重打乱生产节奏,更对重轨产品的最终质量造成直接影响。为此,轨梁厂机械动力运行部专门成立攻关小组,针对上述问题展开技术攻坚。
  走进2号线,实地探访这个已从根源攻克这一长期困扰生产磨损难题,并荣获公司员工自主改善一等奖的项目——“CCS对中水箱结构创新改进”。
  在机械动力运行部2号线热区区域技术主管刘剑锋的引导下,记者走近改造后的对中推床。原本易积存氧化铁皮、磨损严重的带孔洞床板,已被整块厚实平整的耐磨钢板取代,钢板表面致密光滑,无明显磨损痕迹。“以前这里每半年就要换一次床板,每次停机12小时,工人得连夜抢修。”刘剑锋指着设备介绍,“现在你看,运行一年多,床板几乎没磨损,导卫轮还能自动润滑,真正做到了‘以轮代板’。” 更引人注目的是,床板边缘处整齐排列着灰黑色、带自动润滑功能的导卫轮,钢轨经过时不再与床板直接摩擦,而是由导卫轮承托导向,实现了由滑动摩擦向滚动摩擦的根本转变。
  谈及改造过程中的最大难点,刘剑锋说:“最难的是如何在不停产的前提下实现摩擦形式的彻底转变。我们试验过多种材料和结构,最终确定了‘一体式耐磨板+导卫轮’的改进方案。尤其是导卫轮的选材与布置角度,经过数十次调整,才达到既耐磨又不影响对中精度的效果。项目投用以来,实际效果远超预期。最直观的就是备件寿命大幅提升,由原来的半年一换变为至今仍在稳定服役。这不仅提升了钢轨品质,还实现年节约成本约56万元,职工也从反复抢修工作中解放出来,能更专注于工艺优化和设备保养。”
  “CCS对中水箱结构创新改进”项目不仅解决了局部磨损问题,更带动了生产线整体效能的提升。因设备稳定性增强,相关检修时间大幅压缩,钢轨成材率与表面质量显著提高,为高端重轨产品生产提供了可靠保障。
  “我们相信,没有解决不了的问题,只有还没找到的方法。”刘剑锋说道。该项目只是区域众多自主改善项目中的一个,多年来,机械动力运行部始终秉持“逢修必改”的理念,仅一年就完成16项改造,累计节约成本200余万元。
  “下一步,我们将在全线推广这类滚动摩擦结构改造,并继续深挖设备潜能。”刘剑锋语气坚定地说。“让设备更稳,让产品更优,就是我们为厂里冲刺全年任务目标提供的最好保障。”